石灰石振动筛是能源公司气烧窑生产的“分拣师”,担负着对石灰石泥土及小颗粒石灰石的筛分作业。振动筛上的大块石灰石入窑生产,筛下的粉末供磨粉使用,但是在磨粉销售困难时,这部分的粉料处理变得极其困难,在转运储存中可能导致环保事故的发生。

      为解决该问题,能源公司成立项目攻关小组,通过实地考察、对比论证找到最优解,对石灰石振动筛实施改造。在原筛网的尺寸上将高度由49mm缩小至39mm,宽度不变,继续保留30mm以下的石灰石,既能确保有效地筛净泥土,又能将部分小粒度石灰石入窑利用。在具体改造过程中,为最大程度减少改造过程对生产工艺带来的影响,能源公司采用“逐步替代,平稳过渡”的方式,分批次将原有筛板更换为改造后的新筛板,给工艺运行留足了适应时间,最终顺利完成了改造。

      筛网改造后,石灰石利用率从原来的94.7% 提升至95.6%,每年可增加4600吨石灰石入窑使用。多入窑的石灰石粉通过出窑后筛分,经济价值进一步提高。据悉,一吨石灰磨粉80元,而一吨石灰粉可达230元,每年可节约成本约70万元。与此同时,还有效解决了筛下粉末在储存及转运过程中所面临的环保问题,可谓一举多得。(郑静 杨小刚

上一条:泰和公司3600吨兰炭远销海外
下一条:天元公司获2024年陕西省企业“三新三小”创新竞赛三等奖