关起门,落实工作方案
为了让今后的工作进一步标准化,能源公司洁能电厂聘请专业人员,组织编写了《脱硫运行管理》实施手册,并在工作中全面贯彻。车间严格按照实施要求,针对每个细节,切实落实,并在过程中不断分析、调整,使脱硫系统运行日趋稳定,达到了方案要求的运行周期,厂区四个脱硫塔稳定运行,全年未因脱硫系统问题而影响能源公司洁能电厂生产的运行,未造成一度电的生产影响,全年可多发电1440万度,为能源公司洁能电厂创造了可观的经济效益。车间的技术工人通过氧化风机系统改造、集液器升气帽的改造、硫铵管线的改造等一系列优化措施,解决系统长期存在的问题,每月度电氨水耗持续下降,全年共计节约氨水折合近150万元。
扑下身,持续优化系统
为了进一步提升脱硫系统的运行水平,能源公司洁能电厂狠抓细节管理,对系统的维护也更加细致。每天安排清理两台二级泵滤网、定期清理氧化风机冷却系统等具体工作,保证系统正常运行。车间每天结合硫酸铵产量查找、分析原因,有效地保证了厂区生产,全年硫酸铵产量达12100吨,并且能源公司洁能电厂通过调整循环槽比重,使氨的逃逸大大减少,烟气拖尾得到有效控制,通过对脱硫塔、洗涤塔的改造,实现了超低排放。
据了解,神木煤化工能源公司洁能电厂现有50MW纯煤气发电机组4台,利用周边四户兰炭企业炭化炉荒煤气为燃料,使用燃气锅炉、直接空冷凝汽式汽轮发电机组发电,燃烧尾气经氨法脱硫工艺净化合格后排放。下一步,能源公司洁能电厂将继续推行标杆管理法,进一步提高脱硫系统运行周期,降低运行费用,提高运行效率,为保护生态环境贡献自己的力量。(侯东)